Nalezeno 1316 výsledků hledání

od kiRRow
28 čer 2025, 10:36
Fórum: Programování obecně
Téma: FORTH - první úspěchy
Odpovědi: 13
Zobrazení: 11382

Re: FORTH - první úspěchy

Gratuluju, to je skvělý pokrok! :) FORTH na Arduinu není jednoduchá věc, zvlášť když to projde od začátku do konce bez pádů. A výsledek 0x42 jako dvojnásobek 0x21 sedí parádně. Díky za odkaz, obrázek to pěkně ilustruje. Držím palce, ať se ti projekt dál daří! jsi sice spam umělé inteligence, ale ta...
od kiRRow
19 čer 2025, 16:53
Fórum: Nabídka práce
Téma: Programátora na jednorázový program
Odpovědi: 7
Zobrazení: 1438

Re: Programátora na jednorázový program

rád bych pomohl, ale cokoliv HW se špatně řeší od monitoru ... ... ale k těm tenzometrům budou třeba převodníky, leze z toho hodně slabý signál a je třeba ho předpracovat ... třeba HX711 ... přečíst data ze senzorů a naládovat si je někde do paměti arduina je hračka ... to zobrazení, to bude oříšek ...
od kiRRow
16 čer 2025, 15:59
Fórum: Vaše projekty
Téma: Comp24 - přípravné práce
Odpovědi: 17
Zobrazení: 11018

Re: Comp24 - přípravné práce

Pokud ti takhle zateče cín mezi nožičky, tak flux + odsávací knot (jde to i odsávačkou). Pokud nejde vytáhnout, přidej více olovnaté pájky + flux. Jo a chce to správný hrot ... to nejhrubší kopyto co najdeš ( ideálně pájet 3-4 nožičky najednou )
od kiRRow
01 kvě 2025, 08:47
Fórum: ESP8266, ESP32 a desky na nich založené
Téma: Přesnost millis
Odpovědi: 2
Zobrazení: 5488

Re: Přesnost millis

Hmm... přesnost ... když vypustíme nejdůležitější co má vliv na přesnost procesoru (krystal) ... tak ..... Na krátké časové úseky postačující, na nějaké delší měření času naprosto nedostačující. Už jen to že 1ms = 1024us. Dobrý na to tak vědět, že program běží dva týdny,4 dny, 8 hodin a 20minut (+- ...
od kiRRow
21 dub 2025, 10:15
Fórum: Chyby, návrhy, vylepšení
Téma: Problém s automatickým odhlašováním
Odpovědi: 15
Zobrazení: 61675

Re: Problém s automatickým odhlašováním

Pár lidí tu mělo bezdůvodný ban kvůli různým spořičům dat.
od kiRRow
07 dub 2025, 17:27
Fórum: Pomoc s projekty
Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
Odpovědi: 19
Zobrazení: 30277

Re: Kontinuální otáčení NEMA17

no astromik je měl nastavené jako LOW ... pravděpodobně se stalo to, že vlivem změny mikrokrokování jsi nedokázal ten motor rozběhnout, protože jsi mu posílal kroky příliš moc rychle na tohle nastavení ... no právě u automatu bych jel asi nějak takhle ... setup : krok 1a - pokud na senzoru nic nemám...
od kiRRow
07 dub 2025, 16:17
Fórum: Pomoc s projekty
Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
Odpovědi: 19
Zobrazení: 30277

Re: Kontinuální otáčení NEMA17

tohle je fakt blbost ... pinMode(pin_MS1 , INPUT_PULLUP); //pin je jako vstup s pull up rezistorem pinMode(pin_MS2 , INPUT_PULLUP); pinMode(pin_MS3 , INPUT_PULLUP); digitalWrite(pin_MS1, HIGH); //tohle v pinu zapne pull up rezistor (který je zaplý) digitalWrite(pin_MS2, HIGH); //takže ten high signa...
od kiRRow
07 dub 2025, 16:02
Fórum: Pomoc s projekty
Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
Odpovědi: 19
Zobrazení: 30277

Re: Kontinuální otáčení NEMA17

A máš jistotu, že ten motor, když je zastavován pomocí senzoru, tak se vždy zastaví ve správném místě ? Já pokud potřebuji udělat přesně jednu otočku, tak raději počítám kroky, kolik jich je třeba udělat a senzor používám pro automatickou kalibraci, kontrolu, popř automatickou korekci. Se setrvačným...
od kiRRow
06 dub 2025, 20:39
Fórum: Pomoc s projekty
Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
Odpovědi: 19
Zobrazení: 30277

Re: Kontinuální otáčení NEMA17

Ale tohle přesně v tom programu napsáno je ... po stisku tocit_motorem = true ... po detekci na čidle tocit_motorem = false + místo pro další příkazy ... další část programu říká pokud tocit_motorem == true , tak pošlu pulz na motor ...
od kiRRow
06 dub 2025, 17:39
Fórum: Pomoc s projekty
Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
Odpovědi: 19
Zobrazení: 30277

Re: Kontinuální otáčení NEMA17

Chybu bych nehledal konkrétně v programu, ale spíše v zapojení, popřípadě nedodržení různého časování (debounce na čidlu nebo tak). Tím, že do pinu, který máš nastavený jako input zapíšeš pomocí digitalWrite LOW, tak vypneš jeho interní pull up rezistor.