Nalezeno 1316 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 28 čer 2025, 10:36
- Fórum: Programování obecně
- Téma: FORTH - první úspěchy
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 11382
Re: FORTH - první úspěchy
Gratuluju, to je skvělý pokrok! :) FORTH na Arduinu není jednoduchá věc, zvlášť když to projde od začátku do konce bez pádů. A výsledek 0x42 jako dvojnásobek 0x21 sedí parádně. Díky za odkaz, obrázek to pěkně ilustruje. Držím palce, ať se ti projekt dál daří! jsi sice spam umělé inteligence, ale ta...
- 19 čer 2025, 16:53
- Fórum: Nabídka práce
- Téma: Programátora na jednorázový program
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 1438
Re: Programátora na jednorázový program
rád bych pomohl, ale cokoliv HW se špatně řeší od monitoru ... ... ale k těm tenzometrům budou třeba převodníky, leze z toho hodně slabý signál a je třeba ho předpracovat ... třeba HX711 ... přečíst data ze senzorů a naládovat si je někde do paměti arduina je hračka ... to zobrazení, to bude oříšek ...
- 16 čer 2025, 15:59
- Fórum: Vaše projekty
- Téma: Comp24 - přípravné práce
- Odpovědi: 17
- Zobrazení: 11018
Re: Comp24 - přípravné práce
Pokud ti takhle zateče cín mezi nožičky, tak flux + odsávací knot (jde to i odsávačkou). Pokud nejde vytáhnout, přidej více olovnaté pájky + flux. Jo a chce to správný hrot ... to nejhrubší kopyto co najdeš ( ideálně pájet 3-4 nožičky najednou )
- 01 kvě 2025, 08:47
- Fórum: ESP8266, ESP32 a desky na nich založené
- Téma: Přesnost millis
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 5488
Re: Přesnost millis
Hmm... přesnost ... když vypustíme nejdůležitější co má vliv na přesnost procesoru (krystal) ... tak ..... Na krátké časové úseky postačující, na nějaké delší měření času naprosto nedostačující. Už jen to že 1ms = 1024us. Dobrý na to tak vědět, že program běží dva týdny,4 dny, 8 hodin a 20minut (+- ...
- 21 dub 2025, 10:15
- Fórum: Chyby, návrhy, vylepšení
- Téma: Problém s automatickým odhlašováním
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 61675
Re: Problém s automatickým odhlašováním
Pár lidí tu mělo bezdůvodný ban kvůli různým spořičům dat.
- 07 dub 2025, 17:27
- Fórum: Pomoc s projekty
- Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 30277
Re: Kontinuální otáčení NEMA17
no astromik je měl nastavené jako LOW ... pravděpodobně se stalo to, že vlivem změny mikrokrokování jsi nedokázal ten motor rozběhnout, protože jsi mu posílal kroky příliš moc rychle na tohle nastavení ... no právě u automatu bych jel asi nějak takhle ... setup : krok 1a - pokud na senzoru nic nemám...
- 07 dub 2025, 16:17
- Fórum: Pomoc s projekty
- Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 30277
Re: Kontinuální otáčení NEMA17
tohle je fakt blbost ... pinMode(pin_MS1 , INPUT_PULLUP); //pin je jako vstup s pull up rezistorem pinMode(pin_MS2 , INPUT_PULLUP); pinMode(pin_MS3 , INPUT_PULLUP); digitalWrite(pin_MS1, HIGH); //tohle v pinu zapne pull up rezistor (který je zaplý) digitalWrite(pin_MS2, HIGH); //takže ten high signa...
- 07 dub 2025, 16:02
- Fórum: Pomoc s projekty
- Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 30277
Re: Kontinuální otáčení NEMA17
A máš jistotu, že ten motor, když je zastavován pomocí senzoru, tak se vždy zastaví ve správném místě ? Já pokud potřebuji udělat přesně jednu otočku, tak raději počítám kroky, kolik jich je třeba udělat a senzor používám pro automatickou kalibraci, kontrolu, popř automatickou korekci. Se setrvačným...
- 06 dub 2025, 20:39
- Fórum: Pomoc s projekty
- Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 30277
Re: Kontinuální otáčení NEMA17
Ale tohle přesně v tom programu napsáno je ... po stisku tocit_motorem = true ... po detekci na čidle tocit_motorem = false + místo pro další příkazy ... další část programu říká pokud tocit_motorem == true , tak pošlu pulz na motor ...
- 06 dub 2025, 17:39
- Fórum: Pomoc s projekty
- Téma: Kontinuální otáčení NEMA17
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 30277
Re: Kontinuální otáčení NEMA17
Chybu bych nehledal konkrétně v programu, ale spíše v zapojení, popřípadě nedodržení různého časování (debounce na čidlu nebo tak). Tím, že do pinu, který máš nastavený jako input zapíšeš pomocí digitalWrite LOW, tak vypneš jeho interní pull up rezistor.